(资料图片仅供参考)

7月6日,大庆石化化工一厂输转联合车间班长孔祥瑞,接班一个小时后,对不合格芳烃产品罐AV-3222罐人孔和进出料阀门法兰进行检查,没有泄漏情况,标志着AV-3222罐的新“芯”,运行处于良好状态。

自不合格芳烃产品罐AV-3222罐顺利更换新“芯”投入运行以来,输转联合车间始终对AV-3222罐的新“芯”格外关注,岗位员工和装置技术员一直跟踪液位上升趋势,不间断检查现场是否存在泄漏,确保储罐收油全过程安全稳定。

安全环保工作是大庆石化化工一厂常抓不懈的重点工作之首。为进一步推进化工一厂清洁发展、绿色发展,今年4月底,这个厂依据日常运行监测,确认正在使用的铝制浮筒式浮盘盖板已经损坏,引起VOCS排放超标,决定对不合格芳烃产品罐AV-3222等三台1000立方米常压储罐进行换“芯”——拆除损坏的旧浮盘,更换为不锈钢全接液浮盘,以解决因浮盘损坏导致的VOCS排放超标问题。这也是化工一厂“首例”更换安装不锈钢全接液浮盘,及高效弹性边缘密封的作业。

罐区内风险作业属于大庆石化公司高风险四类管控作业,项目推进前期,大庆石化化工一厂成立专项推进小组,以《中国石油天然气集团有限公司内浮顶储罐检修安全管理细则》为主要依据,先后多次讨论安全交底、施工方案、作业前安全分析以及应急处置相关工作,充分论证安全措施的可行性和实用性。

项目实施阶段,化工一厂输转联合车间严格执行方案工作要求,落实强制通风、铜制扳手、陶瓷刀等安全举措,每日作业前进行风险交底。设备专业技术人员扎根作业现场,实施全时段升级管控,严把施工质量安全关,确保施工全过程有序推进。

同时,在新浮盘安装阶段,技术人员紧跟安装全过程,积极与厂家人员密切沟通,及时交流全接液浮盘安装关键质量控制点、高效弹性边缘密封安装要点以及后续维护检查事项,为储罐保持长期稳定运行提供保障。

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