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今年以来,冀中股份马头洗选厂以“大精煤”战略为引领,强化精煤生产过程管控,从原煤煤质、配煤入洗、洗煤工艺等多方面入手,全力提升精煤质量,助力实现高质量首季开门,增强企业盈利能力和核心竞争力。

针对部分煤种产量不均衡情况,他们合理调整产品结构,科学组织原煤调运入洗量,依据原煤入洗量和产品分流量不同、精煤灰分变化差异的情况,及时改进浮选密控工操作方法,将原煤处理量稳定在每小时750吨以上,从而提高精煤回收率,降低精煤水分和中煤损失。同时,严格执行“商品煤”管理办法,加强对原煤矿井煤质采制化管理,源头把控,依据各入洗原煤矿煤质进行试验寻找最佳入洗方案,并调整精煤采制化作业程序,增加精煤生产过程中采样频次,通过全过程跟踪管理、实验数据分析等方法,确保精煤灰分、水分、粘结指数达标。

他们不断加强选煤过程管控,精煤灰分指标采取中上线控制,重介精煤与浮选精煤单机灰分合理配置,每班对原煤灰分与当班精煤回收率进行分析对照,及时调控原煤处理量,保证洗煤效率最大化。加强对磁选机、脱介筛上物料带介、煤泥含量检查力度,及时关注单机灰分、浮选尾矿、中煤损失等各项指标。为确保精煤产品水分保持在13%以下,在精煤压滤机上加装反吹逆止门,加大脱水设备的日常维护,及时更换破损的滤布,保证设备工况,有效的降低了产品水分,保证精煤产品质量合格。开展密控工、浮选工技术小指标竞赛,改善矿浆矿化效果,提高浮选抽出率;在原煤皮带、选煤生产过程中,使用灰分自动检测仪,进一步提高煤质检测的及时性、精准性,确保精煤灰分合格率达到100%。

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